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煤氣化裝置低壓氮氣管網進水液位計的應用

發布時間:2020-09-07 06:53:15??點擊次數:2030次

摘要:針對煤氣化裝置低壓氮氣管網進水的問題,對存在進水隱患的設備、管線進行排查,分析低壓氮氣管網進水的原因:事故燒嘴冷卻水槽(V2)底部出水管線投用伴熱后,閥門密封性能降低,出現內漏現象,導致V2中水滿后進入氮氣水平總管,使氮氣露點升高;進入事故火炬的低壓氮氣流量大且處于流動狀態,膨脹吸熱引起氮氣溫度降低,導致過飽和的氮氣凝結出冷凝水。通過切斷進入氮氣管網水源、氮氣水平總管加導淋閥、增加氮氣排放量等措施對進水氮氣管網進行處理有效縮短了進水氮氣管網的干燥時間;同時,對在線分析儀用氮氣管線予以改造,徹底消除了低點積水引起工藝氣在線分析儀故障的隱患。并指出,V2上沒有遠傳液位計的設計缺陷使得V2液位不能實時監控,存在較大的安全隱患。
在煤化工領域,氮氣常常用于裝置中易燃易爆、有毒有害可燃性氣體的置換,或作為設備密封、保壓和儀表檢測元件的保護及動力氣源,對其含水量有較嚴格的要求,一般要求其含水量控制在2×10-6以下。若運行過程中發生了氮氣管網進水,會給全廠的安全生產造成威脅,冬季時管網甚至會出現結冰堵塞現象,導致氮氣管網癱瘓;當遇到突發情況系統需停車時,氮氣無法用于置換等工藝處理,更是會造成較大的安全隱患,甚至會引起設備損壞、著火、爆炸等惡性事故。因此,分析并解決氮氣管網進水的問題具有重要的意義。
2.3.1高壓閃蒸罐上的低壓氮氣管線排查
連接高壓閃蒸罐的低壓氮氣管線上設計有2道截止閥,全部處于關閉狀態,閥體及閥后低壓氮氣管線溫度為2 ℃(高于-6℃的環境溫度),遠低于高壓閃蒸罐內160℃的介質溫度,若此閥門有輕微的內漏,氮氣管線內就會有CO、H2、NH3等可燃氣體,在X4閥后取樣檢測,結果顯示,氮氣管線內沒有這些可燃氣體。另外,高壓閃蒸罐上低壓氮氣管線入口位于高壓閃蒸罐的液面下方,若有滲漏,則氮氣管線內的水會有顏色,而從X4閥后排出的水無色無味、澄清透明,可以判斷高壓閃蒸罐內的黑水或高閃氣(含水量為99%)未進入低壓氮氣管網,閥體及閥后氮氣管線的溫度高于環境溫度是由高壓閃蒸罐的熱輻射引起的。
2.3.2 V2的低壓氮氣管線排查
在事故燒嘴冷卻水槽(V2)內,為保持事故狀態下燒嘴冷卻水的流量,V2頂部用氮氣加壓至0.45MPa,氮氣管道入口位于V2頂部,現場磁翻板液位計顯示V2液位為2.3m(V2罐體總高2.6m),頂部安全閥SV1的旁路閥、V2補水閥X7及其排水閥XV1、X6均處于關閉狀態,X5處于1/2開度狀態,所以V2壓力與氮氣管網壓力相同。由于V2位于煤氣化裝置的*高點,若V2液位滿,水會在其重力作用下經止回閥(內漏)和X5閥流入支管1,進而流入氮氣水平總管,而水平總管與各支管呈豎直U形布局,水平總管位于U形布局低點處,因此氮氣水平總管成為積水管,進而導致水平總管內的低壓氮氣露點升高(2016年1月30日檢測氮氣露點為-14.8℃),含水量較大。
關閉X5閥并斷開X5閥后法蘭發現,V2液位已滿,有大量水流出,之后以0.03m³/h恒定的流量流出,一方面表明磁翻板液位計LG1已壞,顯示的V2液位數據失真;另一方面也體現出了V2沒有設計遠傳液位計所帶來的安全隱患。于是打開US2、US3、US4、US5閥,均有少量水流出,且水量依次減小;打開X3閥,沒有水流出,表明氮氣水平總管內積水不多,不是水平總管內充滿水后進入到支管2中的。
V2與工藝氣在線分析儀分別位于支管1和支管2上,由于支管2頂部去事故火炬的氮氣處于流動狀態(流量在1900m³/h左右),氮氣水平總管內的氮氣在2管道內壓力降較大,低壓氮氣膨脹吸熱引起氮氣溫度降低,導致過飽和的氮氣凝結出冷凝水,順著管壁流下來,積聚在各樓層公用工程站低點導淋處;此外,氮氣流速大也會夾帶一些小液滴,小液滴也會順著管壁流下積聚在每個低點導淋處。
打開US1,發現US1處管道已經堵塞,沒有氮氣、冷凝水排出,采用0.7MPa蒸汽給US1加熱12h,也沒有水和氮氣排出。分析認為,這主要是由于US1位于支管2的*低點,因長期未使用,有大量管道銹渣積累,堵塞了US1處的氮氣管道,使得X4處成為支管2的相對低點,水越積越多,*終經X4進入到工藝氣在線分析儀中。
在支管4的各樓層公用工程站低壓氮氣管線低點導淋處未排出水,只有氮氣,這主要是因為在支管4內的低壓氮氣沒有流動,無壓力降,氮氣露點沒有升高,沒有形成過飽和氮氣,故沒有凝結水產生。
3、處理措施
3.1切斷進入氮氣管網的水源
技改后低壓氮氣管網流程如圖1(含虛線部分)所示。X5閥被關閉,其閥后法蘭被斷開,徹底切斷進入氮氣管網的水源;X7閥后加盲板,以防止X7閥長期使用后密封性能降低而出現內漏,并通過增大氮氣的排放量來降低氮氣管網內的含水量(2016年1月31日在X4閥后檢測氮氣露點為-17.9℃,表明低壓氮氣中水含量降低,情況有所好轉)。此外,更換閥門X6、XV1,維修磁翻板液位計LG1,并加強液位計的檢查維護。以上措施徹底消除了氮氣管網進水的隱患。
3.2水平總管加導淋閥
由表2可以看出,2016年2月3日時X4閥后檢測氮氣露點為-17.5℃,表明水平總管內還存在水,通過加大氮氣排放量對氮氣管網進行干燥,效果較明顯,但需要較長時間,于是采取在水平總管兩端分別增加導淋閥X1、X2的措施(見圖1中虛線所示部分)增大氮氣流動區域,以縮短干燥時間。打開X1、X2后排出約6m³的水,排完后X1、X2閥處均出現結冰堵塞現象,導致X1、X2閥處無氮氣排出,表明氮氣水平總管內可能已經有冰存在。采用0.7MPa蒸汽對X1、X2閥進行加熱除冰,X1、X2閥得以疏通。
2016年2月4日和2月5日在X4閥后檢測氮氣露點,分別為-23.5℃和-24.2℃,表明氮氣含水量有所降低,但與合格氮氣的露點相差還是較大,當X4閥處排出的氮氣溫度、壓力與空分裝置外送氮氣溫度、壓力較接近時,其露點會較接近。
2016年2月6日在X1閥后檢測氮氣的露點為-3.4℃,水含量較X4閥后高,這可能是由于X1閥處氮氣排放量較小,管內冰的升華量與氮氣的含水量達到平衡,而支管2的氮氣排放量較大,故含水量降低。這表明,需要長時間保持低壓氮氣管網較大的氮氣排放量,才能將氮氣干燥至合格(露點降至-71.4℃)。
2016年2月14日在X4閥處檢測氮氣的露點為-71.4℃,與空分裝置外送氮氣的露點一樣,表明低壓氮氣管網中的水已經完全排出。
3.3更改工藝氣在線分析儀用氮氣管線
將工藝氣在線分析儀用氮氣由原從X4閥后引出改為從X3閥后引出(見圖1中虛線所示部分),同時在X3閥后進工藝氣在線分析儀前的低點增加導淋,便于吹掃排氣或排水,從而徹底消除因X4閥位于低點易積水、引起工藝氣在線分析儀故障的隱患。
4、結論
(1) 通過對低壓氮氣管網的分析、排查得知,V2出水閥門(X6、XV1)內漏導致V2滿液后水經X5閥進入了低壓氮氣水平總管,使氮氣露點升高。
(2) 支管2中維持事故火炬壓力的氮氣流量大,壓力降較大,低壓氮氣膨脹吸熱引起其溫度降低,從而使過飽和氮氣凝結出冷凝水,大量積聚的水進入到工藝氣在線分析儀后使其發生了故障。(3) 通過采取切斷水源、增大氮氣排放量、水平總管上增加排放導淋等措施,使進水氮氣管網的干燥時間得到縮短,氮氣露點從*高-3.4℃降至-71.4℃的合格值。
(4) 對工藝氣在線分析儀用氮氣管線進行了改造,其進水風險大大降低。
(5) V2上沒有遠傳液位計的設計缺陷導致V2液位不能實時監控,存在較大的安全隱患。

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